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“以柔代刚”,这家卷烟厂硬盒条烟推送难题,解了!

“停机时间短了,坏烟少了,处理快了!”日前,四川中烟工业有限责任公司绵阳卷烟厂卷包车间内,新型条烟柔性推送器高效稳定运行,条烟推送流畅有序。维修技术人员驻守在生产现场,持续收集设备运行及操作反馈,保障设备稳定投产。

条烟推送是硬盒条烟透明纸包装机的核心工序,其中第二提升横推位是衔接透明纸包裹、条烟输送、透明纸热封的关键节点。

一直以来,该点位推送装置存在刚性结构缺陷,极易造成条烟挤压破损,严重时会引发推送臂断裂、扭矩过载等设备故障。因此,该点位单次堵烟时长和单次报废率,也成为制约精益生产、精品制造的突出问题。

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小组成员吴克洪讲解条包柔性推送器功能原理。

针对这一生产痛点,2025年7月,卷包车间组建创新攻坚小组,以现场难题为攻关方向,以设备痛点为创新靶点,在无成熟方案、无专用配件的情况下,扎根机台反复调查分析,全力攻克设备顽疾。

“解决问题首要是找准根源。”卷包车间维修班长、攻坚小组组长胡鸿鹏在小组讨论会上说道。经精准剖析,团队发现当时存在的核心短板:故障发生后无缓冲机制,易造成产品损毁和设备损伤;自动检测停机功能缺失,造成故障处置严重滞后。

靶向施策,精准破局。攻坚小组摒弃传统刚性设计,创新采用“磁吸离合+孔轴滑轨”柔性机构,在设备正常生产时稳定推送,堵烟阻力超出磁力阈值时,感应装置自动退让缓冲,从源头规避堵塞和设备损伤问题。同时,加装金属电感检测装置,在设备出现退让时,即刻触发停机报警,实现堵点早发现、快处置,彻底解决设备“堵死才停机”的被动情形。

随着方案落地推进,磁力阈值设定、缓冲行程规划、检测方式选择等多项技术难题接踵而至。

小组成员快速拆解攻坚任务,分工行动:精准确定设备正常推力与堵塞阻力对应的磁力参数,结合安装空间和作业情况优化缓冲行程尺寸,比对检测选定实施难度小、系统延迟时间短的原机共点接入方式。

经过多轮验证和参数优化,小组完成全部零件图纸设计,最终形成了无需改装主体设备、即装即用、稳定可靠的柔性推送改造方案。

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条包柔性推送器安装调试。

新型推送器上机试运行后,各项功能均符合预期。“太好了,之前咱们反复验证、加班加点测试的时间总算没有白费!”上机运行结果一试成功,现场欢呼雀跃起来!目前,该项改造项目全面应用于车间11组对应机型设备。

改造后,该点位设备损坏故障彻底清零,堵点处理时长从27秒压缩到了10秒内,产品单次损伤率下降至原来的27%。车间设备有效作业率、物料管控和生产保障能力大幅提升。

设备改造的结束不是全流程的终点。攻坚小组秉持PDCA全流程闭环,迅速组织核心成员梳理设计图纸、归档实验数据,形成完整项目资料,总结形成设备保养维护规范,同步开展专项实操培训,为装置长期稳定运行、常态化维保提供了全方位保障。

“以前这里的堵塞问题很难及时发现,生产的时候心里总不踏实。现在好了,堵点通了,干活更安心,质量更放心!”绵阳卷烟厂卷包车间操作工胡林说。

这项源自车间现场、低成本、高实效的创新成果,不仅解决了生产中的实际痛点,锤炼了维修技术骨干的创新能力,更形成可复制、可推广的设备改进模式,为深化精益管理、打造精品制造标杆注入强劲动能。

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